
【壓縮機網】“過去啟動壽力機組輔助油泵,運維人員必須專程趕赴現場手動操作;如今通過新投用的遠程控制系統,在控制室輕點鼠標即可完成啟停,油溫達到設定值后系統還能自動運行,既省力又省心。”包鋼股份動供總廠壽力機組輔助油泵遠程控制改造項目的順利落地,讓一線員工切實體驗到了數智化轉型為生產運維帶來的顯著提升。
此前,壽力機組輔助油泵僅支持就地手動啟停,現場操作流程繁瑣,運維人員需頻繁往返作業,且無法對油溫動態變化進行實時精準調節。這一問題不僅加重了一線員工的勞動負擔,更成為制約機組整體自動化運行水平提升的關鍵瓶頸。

為切實打通生產運維堵點,包鋼股份技術團隊堅持問題導向,主動對接設備廠家開展聯合技術攻關,經過多輪方案研討與可行性驗證,最終制定了科學完善的改造實施方案。團隊通過優化控制回路、編寫調試智能邏輯程序等關鍵步驟,成功攻克技術難題,實現了輔助油泵遠程啟停與油溫聯動自動控制兩大核心功能。
改造完成后,系統可對機組油溫進行全天候實時監測,當油溫達到預設閾值時,輔助油泵及加熱裝置將自動觸發響應,全程無需人工干預,有效提升了機組運行的智能化水平與本質安全可靠性,與此同時,現場手動啟停作業頻次大幅降低,運維人員勞動強度進一步減輕,現場作業安全風險顯著下降,機組運行穩定性同步增強。

下一步,包鋼股份將持續深挖設備數智化升級潛力,聚焦生產痛點難點開展技術攻關,以技術創新賦能生產效能提升,為公司數智化新征程注入強勁動力。

【壓縮機網】“過去啟動壽力機組輔助油泵,運維人員必須專程趕赴現場手動操作;如今通過新投用的遠程控制系統,在控制室輕點鼠標即可完成啟停,油溫達到設定值后系統還能自動運行,既省力又省心。”包鋼股份動供總廠壽力機組輔助油泵遠程控制改造項目的順利落地,讓一線員工切實體驗到了數智化轉型為生產運維帶來的顯著提升。
此前,壽力機組輔助油泵僅支持就地手動啟停,現場操作流程繁瑣,運維人員需頻繁往返作業,且無法對油溫動態變化進行實時精準調節。這一問題不僅加重了一線員工的勞動負擔,更成為制約機組整體自動化運行水平提升的關鍵瓶頸。

為切實打通生產運維堵點,包鋼股份技術團隊堅持問題導向,主動對接設備廠家開展聯合技術攻關,經過多輪方案研討與可行性驗證,最終制定了科學完善的改造實施方案。團隊通過優化控制回路、編寫調試智能邏輯程序等關鍵步驟,成功攻克技術難題,實現了輔助油泵遠程啟停與油溫聯動自動控制兩大核心功能。
改造完成后,系統可對機組油溫進行全天候實時監測,當油溫達到預設閾值時,輔助油泵及加熱裝置將自動觸發響應,全程無需人工干預,有效提升了機組運行的智能化水平與本質安全可靠性,與此同時,現場手動啟停作業頻次大幅降低,運維人員勞動強度進一步減輕,現場作業安全風險顯著下降,機組運行穩定性同步增強。

下一步,包鋼股份將持續深挖設備數智化升級潛力,聚焦生產痛點難點開展技術攻關,以技術創新賦能生產效能提升,為公司數智化新征程注入強勁動力。


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